聚丙烯酰胺在使用过程中,有时候会出现滤布网眼阻塞的状况,从而会影响到污泥脱水作用,这是因为有少数的酰胺药剂没有彻底的溶解开来,构成了通明小块状粘性物质造成了阻塞,并不是产品质量的原因。
咱们作为聚丙烯酰胺厂家是适当冤枉的,首先咱们是以质量立足的。出产企业在质量上招摇撞骗是自砸饭碗。其次,聚丙烯酰胺的指标参数有国家标准可循。化验剖析方法许多实验室也都能做。在没有化验的状况下就很果断的说咱们质量问题,这个锅咱们真是背的冤枉。
其实这个问题主要是聚丙烯酰胺没有彻底溶解或者投加过量引起的。该问题多出现在一些设备简单粗豪的小厂子。因为这些厂子规划小,几乎都没上主动加药、主动拌和絮凝剂的设备设备,都是以人工投加。
人工投加就很简单出现,一下投加许多的状况,这样简单导致拌和桶底部有果冻状粘性的大块水不溶物。
许多工人图省劲,絮凝剂拌和的时刻很短,导致聚丙烯酰胺没有充沛溶解。未彻底溶解的聚丙烯酰胺就会跑到污泥里,和泥饼压在了一起,会阻塞滤布和滤网。
假如工人的投加量过大,大于聚丙烯酰胺的水解度许多,就简单出现处理后污水上清液有粘度的问题。
针对这些问题,我司技术部提出几点建议:
1、加强负责加药工人的技术培训,使其认识到工作疏忽的影响,并熟练掌握絮凝剂投加、拌和、使用上的技能。
2、制造聚丙烯酰胺溶液时,应先在拌和桶中加水,在开拌和机,然后把聚丙烯酰胺PAM沿着拌和构成的漩涡缓慢、匀速、均量投加。
3、依据拌和桶的容积,配比合理量的聚丙烯酰胺全部加完后,应持续拌和不少于30分钟,使其充沛彻底溶解。往污水中加药时,拌和桶的拌和电机没有必要关,让其持续拌和,除非聚丙烯酰胺溶液的液面低于拌和机的桨叶。
4、溶解后的聚丙烯酰胺溶液,应该尽快用完。超越一天未使用的溶液已经根本失效,就须整理掉。
5、定期整理拌和桶。把底部的未溶解药块,杂物等及时打捞出来。
其实上一套全主动加药设备仍是十分值得的,猛一看一下投入了许多钱。可是时刻一长,后期人工的费用,节省下来的絮凝剂的成本就十分值了。